渤中26-6油田
渤中26-6油田,位于渤海南部海域,距离天津市约170公里,平均水深22.1米。自2023年发现以来一直坚持继续勘探,先后钻探多口评价井。其中,渤中26-2北2井钻遇油气层达118米,测试平均日产油超390立方米、日产气超50000立方米,创该油田新钻探井测试产能最高纪录。
按照正常采收率测算,渤中26-6油田能够开采原油超3000万立方米,提炼成汽油后能够满足百万级人口城市居民日常交通使用超20年,同时可开采天然气超110亿立方米,能够满足百万级人口城市居民家用燃气超60年。
2024年2月25日,中国海洋石油集团有限公司发布消息,中国渤海深层油气勘探发现,渤中26-6油田新钻探井测试产能创新高,新增油气探明储量超4000万立方米,推动该油田累计探明储量突破2亿立方米,成为全球最大的变质岩油田。2025年2月7日,中国海洋石油有限公司宣布渤中26-6油田开发项目(一期)已投产。
位置境域
渤中26-6油田位于渤海南部海域,距离天津市约170公里,平均水深22.1米,构造位于渤海黄河口凹陷与渤中凹陷两大富烃凹陷之间。
地理特征
渤中26-6油田的储层埋藏在海底数千米深的潜山里,主要由变质岩组成,变质岩指地壳中原有的岩石受构造运动、岩浆活动或地壳内热流变化等影响,矿物成分、结构构造发生不同程度的变化而形成的岩石。所在位置是伸展-走滑复合断裂持续强烈活动地区。传统理论认为,这种区域由于断裂持续强烈活动,深层油气藏容易被破坏而难以形成规模性油气聚集.
发展历程
渤中26-6油田所在的潜山形成于32亿年前,自20世纪七十年代末,历经多轮勘探,效果均不理想。2018年开始,中国海油天津分公司陆续部署了10余口深层探井,深入研究断裂对潜山分割性的影响,创新提出断裂对潜山储层具有封闭能力的理论认识,打破了“潜山高部见水,水下无法找油”的传统认识。
2023年3月1日,中国海洋石油集团有限公司发布消息,中国渤海再获亿吨级大发现渤中26-6油田,这是中国第一大原油生产基地连续三年获得的亿吨级大发现。
2024年2月25日,中国海洋石油集团有限公司发布公告,渤中26-6油田的新钻探井测试产能创新高,新增油气探明储量超过4000万立方米,累计探明储量突破2亿立方米。
2025年2月7日,中国海洋石油集团有限公司有限公司宣布渤中26-6油田开发项目(一期)已投产。计划投产开发井33口,其中生产井22口,注气井10口,水源井1口。计划2025年实现日产汽车公司约22,300桶油当量的高峰产量,油品性质为轻质原油。
油田开发
渤中26-6油田自2023年发现以来一直坚持继续勘探,先后钻探多口评价井。其中,渤中26-2北2井钻遇油气层达118米,测试平均日产油超390立方米、日产气超50000立方米,创该油田新钻探井测试产能最高纪录,进一步扩大了油田储量规模。
按照正常采收率测算,渤中26-6油田能够开采原油超3000万立方米,提炼成汽油后能够满足百万级人口城市居民日常交通使用超20年,同时可开采天然气超110亿立方米,能够满足百万级人口城市居民家用燃气超60年。
钻井设计
渤中26-6-2井各井段的钻井液的主要设计结果:ϕ660.4mm井段,采用海水钻穿水泥塞后,替入海水膨润土浆进行钻进,每钻进2柱替入稠膨润土浆10~15m3携砂;ϕ406.4mm井段,采用海水膨润土浆钻穿套管鞋,为保证携砂,可适时泵入稠浆清扫井眼,钻至井深1100m左右,转换为聚合物钻井液,继续钻至中完井深;ϕ311.1mm井段,采用聚合物钻井液钻穿水泥塞后,再钻5~10m进行地漏试验,地漏试验结束后钻至东营组(井深2850m左右),转换为PEM钻井液,钻至中完井深;ϕ215.9mm井段,采用海水钻水泥塞及套管附件,钻穿前替入PDF-HSD钻井液,继续钻至完钻井深。
钻井施工
一开ϕ660.4mm井段(0~203m)
一开,采用海水钻进ϕ660.4mm井段,每钻进2柱替人20m3稠膨润土浆,清扫井眼。钻至井深203m中完,循环后,替入20m3稠膨润土浆,清扫井眼。井底垫120m3稠膨润土浆后起钻,ϕ508.0mm隔水导管下至井深203m,顺利固井。
二开ϕ406.4mm井段(203~1204m)
二开钻进过程中将钻井液漏斗黏度控制在28~32s,每钻进2柱替入10~15m3稠膨润土浆,清扫井眼。钻至二开中完井深1204m,返出较多较大岩屑,于是替入20m3稠浆,清扫井眼,循环池补入转化胶液(0.3%NaOH+0.2%Na2CO3+1.0%PF-FOLTROL+0.5%PF-PAC-LV+0.5%PF-LSF(H)+0.2%PF-BIOVIS+重晶石),转化为水基环保型钻井液(聚合物钻井液)。倒划眼短起钻至ϕ508.0mm导管鞋,下钻,探井底沉砂13m,划眼至井底;循环,替入20m3稠浆,清扫井眼,起钻前在井底垫50m3稠浆。起钻至井口,ϕ339.7mm套管下至井深1201.68m,顺利固井。
三开ϕ311.1mm井段(1204~3688m)
三开开钻时钻井液密度为1.15kg/L,将其漏斗黏度调整至44s左右,钻至井深2287m时返出较多泥岩,于是循环至振动筛返出干净,倒划眼短起钻至ϕ339.7mm套管鞋,下钻至井底继续钻进。钻进期间根据井深及时调整钻井液密度,补充胶液维护钻井液性能;钻进馆陶组期间,为防止发生漏失,在胶液中加入0.5%PF-SZDL,以提高地层承压能力,进入东营组前将钻井液密度提至1.32kg/L,漏斗黏度维持在48~50s。
继续钻至井深3688m,录井显示太古界顶深3683m,决定中完,中完钻井液密度1.32kg/L,漏斗黏度53s。循环至振动筛返出干净,倒划眼短起钻至ϕ339.7mm套管鞋,期间在井深3200,2800,2400,1970,1680和1307m处及套管鞋内循环,在振动筛处返出大量黏软岩屑及井壁剥落碎屑,为维持井壁稳定,在倒划眼起钻期间将钻井液密度提至1.34kg/L。下钻至井底,最后2柱缓慢划眼,后循环调整钻井液性能,期间间隔5min分2次各替入20m3稠浆,清扫井眼,并向循环池加入PF-LSF(H)和PF-NRL来提高钻井液封堵能力,加入烧碱提高钻井液的pH值,加入PF-GreenLube、PF-GRA提高钻井液润滑性能并顶替至裸眼段,起钻前井底垫30m3稠浆。电测作业结束后,ϕ244.5mm套管下至井深3687.5m,顺利固井。
四开ϕ215.9mm井段(3688~4062m)
在地面配制密度为1.08kg/L的PDF-HSD钻井液,四开钻至井深3776m发现返出量减少,钻井液池液面下降,上提钻具,排查地面设备后确定井下发生漏失,将排量降低至1500L/min,监测动态漏速为8m3/h,强行钻至井深3791m,油气录井显示连续。为证实太古界中下部储层含油气性及产能、为测试或抽样奠定基础,决定太古界潜山风化壳与内幕进行分隔测试(后续潜山内幕未进行测试作业)。通过分析研究,决定变更设计:先进行中途测试作业,后设计采用ϕ152.4mm钻头钻至完钻井深,变更设计后的井身结构如图4所示。循环捞取地质尾样,短起钻至井深3600m,下钻至井底,以1500L/min排量循环,监测得动态漏速7~8m3/h,测得后效气最大值1.6%,计算出上窜速度24.59m/h,满足起钻要求。井底垫11m3稠浆后,起钻至井口,进行电测作业,起钻期间测静止漏速逐渐由3m3/h降低至不漏,电测期间无漏失。截至中途测试前,该开次累计漏失钻井液70m3。中途测试后继续以排量1500~1800L/min钻至井深4062m,中间多次发生漏失,为了保护储层,未进行堵漏作业。钻至井深3886m时发生失返性漏失,环空灌钻井液维持液面,测得静止漏速18m3/h,逐步将排量降至300L/min井口见返出,小排量钻进,期间监测得到动态漏速70~84m3/h,逐步将钻井液密度降至1.03kg/L。钻至井深3965m,尝试将钻井液密度提至1.05kg/L时,再次发生失返性漏失,向井筒环空内灌钻井液维持液面,测得静止漏速30m3/h,排量逐步降至1000L/min,井口见返出,小排量钻进,将钻井液密度降至1.03kg/L,继续钻至井深4062m中完。测井前泵入25m3凝胶堵漏浆+8m3桥堵浆进行堵漏,凝胶堵漏浆出钻头前关防喷器,小排量挤入漏失层位,桥堵浆出钻头前打开节流阀,开防喷器,继续顶替桥堵浆全部出钻具。凝胶堵漏浆配方为35m3淡水+1.4%PF-ZND-2;桥堵浆配方为8m3井浆+11%PF-SZDL+11%PF-SEAL+8%PF-BLN1。
五开ϕ152.4mm井段(4062~4480m)
五开,采用密度1.03kg/L的PDF-HSD钻井液钻至井深4075m,期间背景气含量0.04%~0.08%,气全量最大值0.10%。钻井参数:钻压30~60kN,排量1100~1200L/min,泵压13~14MPa,转速40~50r/min,扭矩4~7kN·m。钻至井深4250m,期间逐步将钻井液密度提至1.05kg/L,起钻至井口,下取心钻具组合,取心钻至井深4255.70m,扭矩由9~10kN·m逐渐降至6~7kN·m,无进尺,决定割心起钻。继续钻至井深4480m循环,捞取地质尾样后完钻,完钻层位太古界,完钻钻井液密度1.05kg/L,钻井液漏斗黏度62s。
五开,采用ϕ152.4mm钻头钻至井深4480m,相较于构造内的第一口探井其井深增加了1189m,各开次生产时效分别为100%,100%,99.70%,95.42%和98.25%;建井周期仅65.83d,与设计建井周期相比缩短了22.54d。此外,该井在太古界潜山漏失严重的情况下,顺利在潜山内幕下入尾管并成功封固管鞋,可以实现风化壳与内幕分隔测试。该井测试日产气量达32.4×104m3,日产油量超270t,证实了渤中26-6-2井与渤中26-6-1井所在的潜山带为受断层分隔的2套油藏系统,并发现了渤中26-6亿吨级大油田。
社会意义
在渤中26-6油田之前,多家国外知名石油公司在此区域钻探了80余口深层井,均未获得如此大规模的发现。中国海洋石油集团有限公司的科研人员通过自主研发的超低频全方位地震勘探等技术,攻克了复杂断裂带深部的地震成像难题,在渤中26-6油田取得了勘探突破。
中国海洋石油集团有限公司科研人员针对渤海强活动断裂带深层进行科技攻关,创新提出伸展-走滑复合断裂带深部油气勘探理论,自主研发超低频全方位地震勘探技术,推动渤海勘探主战场由浅部拓展至深部、显性潜山拓展至隐性潜山,指导发现了渤中26-6油田等多个亿吨级油田。
渤中26-6油田是全球最大的变质岩油田,进一步夯实了中国海上油气资源储量基础,对于保障国家能源安全具有重要意义。
中国石油集团海洋工程有限公司首席执行官周心怀表示,渤中26-6油田的成功发现,打破了渤海南部探区潜山一直没有规模性商业发现的局面,展示了渤海隐蔽型潜山油气藏勘探的广阔前景,对类似盆地的勘探具有重要的指导意义。
中国海洋石油集团有限公司勘探副总师徐长贵表示,渤中26-6油田的突破夯实了渤海油田增储上产的物质基础,为中国海洋石油工业勘探开发向深部复杂领域发展提供了坚实的理论和技术储备。
参考资料
夯实海上油气资源储量基础,渤海再获亿吨级大油田.北京日报客户端-今日头条.2023-03-01
累计探明储量超2亿立方米!渤中26-6成全球最大变质岩油田.澎湃新闻.2024-02-25
中国渤海勘探发现全球最大变质岩油田.人民网.2024-02-25
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新突破!渤海新增油气探明储量超4000万立方米.中工网.2024-02-25
渤海新增油气探明储量超4000万立方米.界面新闻.2024-02-25
渤中26-6油田发现井钻井设计与施工.石油钻探技术.2024-02-25
全球最大变质岩油田!累计探明储量突破2亿立方米.中国青年网-新闻.2024-02-25